注册

南烟QC课题《烟箱外表面自动清扫装置》荣获行业一等奖

其他分类其他2023-07-21
1061

2023年,河南,郑州。南烟团队再获佳绩。
艰难困苦,玉汝于成;创新维艰,奋斗以成。每个创新都不开众人的智慧集成,每个改善都是团队的合力贡献。
《烟箱外表面自动清扫装置》项目也是如此。一直以来,南烟重视创新工作,并屡次在行业、省QC评比中荣获一等奖,形成南烟重视创新改善的氛围。
此项目历时一年多,制丝车间五星QC小组在厂部和制丝车间的大力支持下聚焦创新目标,破解发展难题,提高技改后箱式储丝房烟箱保养效率,总结形成QC课题成果。从厂级发布到公司发布再到行业发布均获一等奖。
过往皆是荆棘,每份努力在此刻都得到兑现。今天,只是一个起点。

再获殊荣

“嘀嘀嘀.....”
“还是由于烟箱外表面积灰引起的吸盘真空度报警,这几个月产量高,得时刻注意,一天都不能影响”。
“总是存在吹灰死角和二次积灰情况,烟箱一天又有将近500个,今天跨越辊道还差点摔倒…”。
时间回溯到2022年11月,这是烟丝库操作工在清扫烟箱工作之余的对话,电工消除报警后向车间反馈,制丝车间主任凌斌第一时间赶往生产现场。
“清扫频次太高了,吹扫时间长,有安全隐患还不能确保清扫干净,要是能够同步实现吹、扫、吸于一体就好了。”他看到操作工反复吹扫烟箱皱起了眉头。
“研制出一款烟箱外表面自动清扫装置是否存在可行性?”
一句看似“不经意”的话,却激发了小组成员的创新思维。

灵感往往
诞生于
不经意间

经过小组成员调查统计、数据分析、模拟实验,研发集“清扫吸”功能于一体的烟箱外表面自动清扫装置,实现了单个烟箱清扫作业时间效率有效提升,降低了员工操作的安全风险。

总体策划 

凌  斌

制丝车间党总支部书记、主任

邓云飞

项目组织协调 

制丝车间副主任

题课指导

廖金云

制丝车间副主任工程师

方案设计、项目组织

李建平

制丝车间副主作工程师

方案设计、项目组织

陈  勇

项目实施

项目实施

项目实施

刘   震

周  斌

胡志强

项目实施

项目实施

项目实施

项目实施

邓云辉 

黎建芳

陈斌赫

刘  琪

“只有贴近基层,才能深刻了解需求和问题,技术创新才能最大化价值。”凌斌说道。
在烟丝库生产环节,车间安排操作工对烟箱外表面进行清扫,平均单班清扫250箱,烟箱吹扫时长单班平均6.3h,真空度报警每周平均1.75次(月均7次),需耗费大量的人力和时间成本,且存在攀爬等安全隐患。
改进刻不容缓,凌斌果断吹响集结号,亲自担任组长,负责整个活动的调度指挥。小组沿用“五星”原名,寓意胜利和传承,希望这次能打破车间自2016年后在QC花园种花无果的状态。
“我来!今年争取再去北京!”从技改回归车间并多次获得国家局QC成果发布一等奖的老将陈勇率队再次出征,以老带新。
队员有刚毕业的两名新生血液陈斌赫、刘琪,有多年的老师傅,专业素质过硬。老师傅悉心教导,年轻人勤奋好学,他们聚到一起把“传帮带”的精神发挥到了极致。

需求明确后,课题设定为“烟箱外表面自动清扫装置的研制”,可课题开展伊始阶段的困难依然超出想象。
“是一次性完成五个面清扫还是分步?”“如何实现自动控制喷吹和清扫?”“喷吹清扫装置又如何布局呢?”……
面对这一个个的问题,设备管理员陈勇手中的笔转个不停。回家路上正琢磨问题的他,看着路边的自动洗车机工作时,他的思路瞬间清晰。
“既然自动洗车可以自动实现同步清扫,我们完全可以利用烟丝库上下游的布局特点,分两步清扫烟箱五个面!”
兴奋的他,当即拨通了电工胡智强的电话,当听到对方说可以利用光电管实现同步清扫控制时,他露出了久违的微笑。
在大家群策群力下,整个QC活动也步入了正轨。

困难
超乎想像

团队产生
无限可能

时间来到2023年2月,课题的推进遇到了最大挑战。
“你们设定成烟箱干净率结合清扫时间,无法量化,需要重新调整”,在得到企业管理科主任工程师李强的点评后,小组成员面色凝重。

“这可怎么办,目标一动通篇都得修改。”车间会议室上陈斌赫、刘琪一时慌了神。
“来来来,给你们看看‘老古董’,缓解下心情”,面对压力,陈勇翻看着年轻时国赛获奖时的合照。
“当时我们也没想到能走这么远,这段时间我陪你们一起通宵,无论结果如何,享受这个过程”陈勇拍了拍两位小伙的肩膀,坚定向前。
终于,2023年3月,烟箱外表面自动清扫装置研制成功,单个清扫烟箱积灰作业时间为8.3s,实现在烟丝库无人作业的封闭区域内对烟箱外表面的在线自动清扫,大大提高了安全系数,节约人力等各项成本约30万元!

单个清扫烟箱积灰作业时间为8.3秒
节约人力等各项成本约30万元

“要为发布准备了,陈勇,到时我们提前给他们模拟”,凌斌语重心长地说道。
为了确保发布效果,凌斌与陈勇对新进员工陈斌赫、刘琪的发布进行提前模拟,还原现场提问环节,两位青年员工根据意见总结不足,重新修改,晚上背,早上演,临近发布上台的前半小时两位成员都还在电气工作室演练。
前路漫漫亦灿灿,往事堪堪亦澜澜。
理想的花终于在现实绽放,过程艰辛、结果喜人,这是一场痛并快乐的旅程。回望近半年的"种花"历程,仿佛经历过冬夏洗礼,经过十月怀胎般的精心培育,过程克服了许多的磨合磕绊,才逐渐的开花结果。
“正交实验还得修改,这里参数也设置错了。"起初,入职不到一年的刘琪、陈斌赫由于对QC工作流程不熟悉,现场知识掌握有限,反复修改、推倒重来也就成为了他们的家常便饭。
有多少个共同加班修改报告的凌晨深夜,有多少个苦思冥想新出方案后却被现实打脸的绝境时刻,经历数十次分岔后走进死胡同,重新走出后再进死胡同的精神折磨。
他们从刚开始的一知半解到能够熟练运用QC理论工具并独立解决理论问题,从刚开始面对繁杂数据时抓耳挠腮,到参与试验并从数据中抽丝剥茧找出理论依据,从激烈争论时的面红耳赤到实现目标时的笑靥如花,从最初稿到第三十五稿,他们相互支持,微笑前行。
这也让小组在工作岗位上明白了一个道理:成功不在于力量多少,最关键的是内心追求卓越的那份执着、坚忍,还有并肩路上的一路同行。

35稿

一场无休止的精益求精之旅

赛前厂领导高度重视,观摩模拟发布现场

赛前再优化比赛稿件

千磨万练虽辛苦,吹尽狂沙始到金。
QC团队结伴前行,用PDCA科学严谨的方法攻克工作中的一个又一个难题。
从省赛到国赛,一路凯歌,终不负所望。

前进,从不止步

Copyright © 2024 陕西妙网网络科技有限责任公司 All Rights Reserved

增值电信业务经营许可证:陕B2-20210327 | 陕ICP备13005001号 陕公网安备 61102302611033号